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线路覆冰相继跳闸,机组被迫停运

  2011年1月29日,某发电厂双回出线出现因严重覆冰相继跳闸,两台运行机组被迫停运,
【事故经过】
1、事故前运行方式
机组运行情况:1号机组负荷379MW,4号机组负荷378MW,其厂用电系统按正常方式运行,备用电源完好。2、3号机组停运,6kV母线由备用电源供电。
500kV系统:500kV发八甲线、发八乙线运行;500kV Ⅰ、Ⅱ母运行;5011、5012、5013、5023、5041、5042、5001、5003开关运行,5021、5022开关检修状态,5031、5032开关冷备用;500kV 1、2号降压变运行。
 110kV系统:110kV 101、102开关运行,110开关热备用。110kV Ⅰ、Ⅱ母分列运行;110kV 1、2号启备变运行。
2、事故经过
2011年1月29日4时04分35秒 500kV发八乙线跳闸,重合闸动作后6秒跳闸。(现场检查为500kV发八乙线保护动作:主一:工频变化量阻抗;光纤差动保护动作;距离I段保护动作,主二:工频变化量阻抗;光纤纵联距离,光纤纵联零序,距离I段;载波纵联距离;载波纵联零序保护动作,测距:44.6KM)
04时05分40秒500kV发八甲线跳闸,重合闸未动作;发八甲线保护动:(主一:工频变化量阻抗;光纤差动保护动作;距离I段保护动作,主二:工频变化量阻抗;光纤纵联距离,光纤纵联零序,距离I段;载波纵联距离;载波纵联零序保护动作,测距:39.95KM。)
1号机汽机转速从04时05分40秒至4时05分44秒汽机转速最高达3331转/分,危急保安器动作跳机(动作值3257转/分钟),电超速保护(3300转/分)动作,1号汽轮机高、中压主汽门、调门关闭。4时05分45秒柴油发电机联锁启动带保安段母线正常,4时05分43秒运行值班员手动事故全停按钮,发电机出口开关跳闸,灭磁开关跳闸,电气、热工保护联锁动作正常,主机直流油泵联锁启动正常,空侧直流密封油泵联锁启动正常。
4时05分42秒4号汽机转速到3190转,运行值班员手动事故全停按钮,发电机出口开关跳闸,灭磁开关跳闸。4号汽轮机高、中压主汽门、调门关闭;电气、热工保护联锁动作正常。机组柴油发电机连锁启动带吧保安段正常,主机直流油泵联锁启动正常,空侧直流密封油泵联锁启动正常。
04:06分值长下令各运行机组紧急停运,将情况向南网总调及厂领导汇报。下令将各跳闸开关复位,各辅助岗位按全厂停电进行处理。
04:14分厂领导下令启动《全厂停电应急预案》。
04:50分值长申请总调用500kV发八乙线对我厂送电。
04:54检查八河开关站对500kV发八乙线线路充电正常,线路电压正常。
04:55调度下令合5011开关对500kVⅠ母充电正常。
04:56调度下令合5001开关对1号降压变充电正常。
04:57调度下令合101开关对1号启备变充电正常。
04:58 合1号机组6kV母线备用电源开关,恢复1号机组6kV厂用母线电压正常,按《全厂厂用电中断方案》逐渐恢复1、2号机组厂用电及公用系统厂用电源。
05:06调度下令合5023开关对500kV Ⅱ母充电正常。
05:08调度下令合5003开关对2号降压变充电正常。
05:10调度下令合102开关对2号启备变充电正常,逐渐恢复3、4号机组厂用电运行。
06:30 全厂厂用电恢复正常,逐渐恢复系统运行。
【原因分析】
2011年01月27日-29日,发八甲、乙线共发生14次跳闸,经咨询总调,线路无明显故障点。据总调通报发八甲线线路覆冰已接近线路覆冰极限的90%,有倒塔的危险;发八乙线覆冰情况稍好,但也较严重。经分析因线路凝冻原因,造成发八甲、乙线跳闸。
1、4号机组孤网运行是因为电厂接线方式只有500kV发八甲、乙线和系统连接;当两条线路跳闸以后,1、4号机组因发电机开关不跳闸,使机组脱网信号未发,OPC需延时3秒动作,机组形成孤网运行。
(1)OPC保护动作条件:
a、在机组未脱网时,汽机转速大于3090转/分延时3秒;
b、机组已脱网状态下,汽机转速大于3090转/分直接动作;
c、检测到机组刚脱网时,中排压力大于额定值(1.15MPa)的30%,OPC直接动作;
d、3、4机组软、硬OPC,在机组未脱网时,汽轮机转速大于3090转/分延时3秒。
(2)电超速保护动作值:3300转/分动作。
(3)机械超速保护动作值:(根据2010年1号机组A修试验数据)1号机组3257转/分;4号机组3288转/分。
(4)1号机组超速原因分析
4时4分41秒发八乙线跳闸,4时5分40秒发八甲线跳闸,此时本厂500kV与外网解列(5011、5012、5023跳闸,5021、5022本身处于检修状态),5013、5041、5042未跳闸,1、4号机组孤岛运行,此时机组实际处于甩负荷状态,汽机转速迅速升高,软OPC因延时3s未到而未动作(转速从3000达到3331实际之用了2秒)。当转速达到3120时,硬OPC动作,但是由于机组惯性及调门固有的关断时间,机组转速继续飞升而达到机组超速保护动作。
(5)4号机组超速保护未动作原因分析
4时4分41秒发八乙线跳闸,4时5分40秒发八甲线跳闸,此时本厂500kV与外网解列(5011、5012、5023跳闸,5021、5022本身处于检修状态),5013、5041、5042未跳闸,1、4号机组孤岛运行,此时机组实际处于甩负荷状态,汽机转速迅速升高,OPC因延时3s未到未动作。运行人员第一时间按机组全停按钮。
 (6)机组脱网信号未来,是因为该电厂500kV站按3/2接线典型设计,当两条出线跳闸后,不联跳发电机出口开关,不发脱网信号。
OPC延时3s动作,是根据调度要求进行实施的。
【暴露问题】
1、由于电厂500kV出线接线方式特点,当两条线路同时跳闸以后,将造成机组孤网运行,机组OPC在脱网信号未到时,将延时3s动作。造成汽机转速上升,达到超速动作值动作。
2、厂用电消失后,1、2号机脱硫保安段备用进线开关联锁合闸,保护装置接地保护动作,备用进线开关跳闸,导致1、2号机脱硫保安段失电。经人工复位后,将开关合上。该备用进线开关采用的是人民电器厂生产的智能断路器,型号:RMW1-2000/630A。保护装置型号:bse4,该保护装置有过流、短延时、速断、接地保护,接地保护不是采用零序CT提供接地电流,而是采用计算三相合成电流的方式,接地保护易误动,目前脱硫系统该类型的开关已发生多次接地保护误动。
3、#3、4脱硫直流系统蓄电池自机组移交投运时就发现电池漏液现象,且容量不足。3、4号脱硫直流系统的蓄电池已失去了供电能力,在交流失电的情况下,直流电源将中断,导致脱硫事故,至今已发生过两次。脱硫UPS的直流电源也是由3、4号脱硫直流系统的蓄电池提供。此次厂用电中断后,柴油发电机给脱硫保安段供电,失电时间很短,故未给3、4号脱硫带来明显影响。如交流电停电时间稍长,UPS无输出电压,3、4号脱硫DCS系统失电,6kV控制电源,400V智能断路器控制电源消失,引起设备事故。
【防范措施】
1、完善全厂停电应急预案,在处理要点中增加在发八甲、乙线都跳闸以后,运行人员立即手动停机措施。
2、对4台机组发电机出口开关脱网信号进行技改,保证机组在发八甲、乙线都跳闸后,立即发脱网信号停运机组,确保机组安全。
3、在ETS逻辑里,增加汽机转速到3300转/分时,触发发变组全停功能。原ETS逻辑里,汽机转速到3300转时,只跳汽机,不跳发变组,导致辅机高频后再低频运行。增加此逻辑后,将极大降低上述危险。
4、加装零功率切机保护。该保护装置已于2012年技改完成,现在4台机组零功率切机装置投入运行。
5、增加0号柴油发电机作为升压站交流电源的备用电源,在机组长时间失电时,能保证升压站内直流系统电源、设备控制电源的正常供电,提供行办楼通讯电源。
6、外接110kV电源,当机组脱网,厂用电消失时,外接电源能立即投入,使机组能安全停运,确保辅机安全运行及机组快速恢复。
7、在柴油发电机出口配电盘之间增加联络刀闸,使两台机组的柴油发电机能相互备用,提高保安电源的可靠行。