【事故前运行情况】
1995年4月23日中班,组满负荷运行,14时55分,#2机电气值班员因#2高厂变“通风故障”发信而通知机、炉值班人员注意监盘,作好厂用电消失的事故预想。当时#2高厂变通风控制保险熔断,故将6KVⅡ段厂用电倒为高备变带,更换#2高厂变通风控制保险。
【事故经过及处理】
21时55分,事故喇叭响,交流照明熄灭,运行辅机跳闸(6KVⅡ段甲母线短路,厂用电中断),机组负荷到零,汽机转速升至3156转/分,复置跳闸辅机,启动低压交流油泵,厂用电仍未恢复,打闸停机,无循环水未破坏真空。
22时05分,6KVⅡ段乙及380VⅡ段甲/乙厂用电恢复,22时16分机组惰走结束,投入连续盘车。
23时50分,电气处理事故结束,开始倒保安段电源(停运柴油发电机,倒为正常供电),盘车、顶轴油泵短时停运,5分钟后倒闸操作完,恢复顶轴油泵及盘车电源,当给盘车电机控制保险时,看到盘车电机冒烟,于是将其电源停掉。
【事故原因】
1.盘车电机电源接触器粘死,而一次电源保险又熔断一相,恢复盘车供电后即缺相启动,是烧盘车电机事故的直接原因。
2.倒保安电源前停盘车未认真检查盘车是否已停,取下盘车控制保险时也未检查其接触器是否脱开,是造成事故的主要原因。
3.厂用电中断是停机的主要原因,是盘车损坏的间接原因。
【暴露的问题】
1.部分职工业务技术差,缺乏经验,当停盘车时,其接触器的跳合应有明显的声响(因接触器粘死不会动作,此时应该没有跳闸声);取下盘车控制保险时应能看到接触器状态:脱开、合闸其触头位置明显不一样,而操作人员却根本未发现或者发现了也置之不理,说明工作粗心大意,冒险蛮干,如果是大容量电机,停电操作时不管它是否停下就去拉开关或刀闸,岂不弄出大事来?
2.事故情况下的处理中,指挥、协调瘫痪,现场混乱,没有按事故处理原则执行;习惯性违章、越权操作等违规行为随处可见。
3.设备质量差,因接触器粘死而烧电机、执行器或者操作机构不能操作的事时有发生,给安全生产带来极大的威胁。
【防范措施】
1.对操作停运的转机,应该认真检查确证其状态:是停转还是继续运行,然后再进行其他的操作。
2.对送电的转机或其他回路,应通过一定的方法证实电源确已可靠完整的送上(防止保险熔断、开关、刀闸、接触器接触不良、非全相等导致的缺相运行)。
3.加强职工培训,提高职工综合素质,提高事故情况下的处理能力;以有效的手段,纠正现场的习惯性违章行为,严肃现场的指挥调度纪律和监督作用。
4.对在电气回路中有着重要作用的接触器等产品,从进货到使用,各环节都应严格把好质量关,防止伪劣产品给我们带来安全生产事故。